马钢四钢轧总厂镀锌生产线两手“抓”助力产品量质同升_看安徽
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马钢四钢轧总厂镀锌生产线两手“抓”助力产品量质同升

时间:2013-07-03 00:00来源: 作者:老网站
 
    【黄永安马鞍山报道】作为马钢技术含量高、重点产品多、边际效益贡献大的四钢轧总厂1、2号镀锌生产线,肩负着生产和设备维护双重任务,为稳定产品质量,减少质量损失,上半年,该厂多次召开质量专题分析会,召集工艺、制造、操作、设备、客服等多家单位,认真分析、查找和总结产生产品质量波动的原因,及时对加强产品质量控制作出部署,切实做好产品的售前、售中和售后服务。确立了一手狠抓操作精细化管理及标准化操作,做好异常信息传递,加强产品质量问题整改的及时性和有效性;一手抓镀锌产品的锌渣、压痕、冲压开裂等技术攻关,提高改进产品质量,降低外部质量异议赔付,迅速减少质量损失,扭转质量不稳导致订单缩水的市场风险。
    该总厂两条镀锌生产线通过采用PDCA循环工作法,指导全流程生产,制定出相应的质量控制措施,跟踪检查改进效果,适时修改、完善各类操作规程和顾客服务管理标准,进一步规范质量异议处理程序,逐步形成闭环跟踪控制,努力从源头入手抓好质量。炼钢工序围绕提高钢水洁净度、提高铸坯质量,加大设备整治和功能投运工作力度,进一步强化冶炼过程控制,做好转炉、LF炉和RH真空处理装置的功能分摊,减少因成分不合造成的改钢,确保钢水成分、钢坯质量稳定;热轧工序按照控轧控冷工艺技术要求,控制好轧制过程中轧件的温度变化及轧后冷却速度变化等因素,有效提高带钢性能稳定性,提高工序保障能力;冷轧工序优化工艺参数,强化在线质量控制,开展小指标劳动竞赛,完善设备性能,提高设备对产品质量的支撑作用。
    上半年以来,通过开展宽薄带钢瓢曲、耐指纹钝化剂成分优化降本、热浸镀锌线锌锅底渣的检测与清除等关键技术攻关5项,有效改善了产品的质量问题。针对锌渣质量缺陷这一突出问题,该总厂两条镀锌生产线在加强捞渣及锌渣泵管理的同时,注重细节控制,通过在锌锅内增设挡板等措施,对锌锅进行技术改造,防止捞渣过程中,锌渣粘附到带钢表面;机组操作和设备维护人员,进一步发挥操检合一的集成优势,通过联合攻关,实现锌渣泵在线更换的突破,在降低了锌渣表面质量缺陷的同时,每更换一次,成功避免100多吨的停机质量损失,有效地保证了锌渣泵长期处于良好工作状态;并确保炉鼻子内无锌渣残留,为降低锌渣质量异议奠定了基础。在解决压痕质量缺陷时,设备维护人员利用检修间隙时间,加强对相关辊子的清理、修磨和更换;操作方不定期的对全线博士刀进行巡回检查,发现损伤、磨损情况,第一时间进行更换,并在生产线启动恢复过程中,及时将带出的锌皮子清理干净……
    日前,该总厂努力在两条镀锌生产线上营造全员发动、全员参与、全员创效的良好氛围,随着一项项措施的落实,一个个问题的解决,镀锌线产品的质量指标有了显著提高,1号镀锌线质量稳中有升,2号镀锌线本月较上月产量有所增加;其各项指标与上月相比,产品合格品率增加了1.87个百分点,二级品率降低了1.88个百分点。截止7月2日,在上月质量趋稳的基础上,两条镀锌生产线呈现量质同升趋势。