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马钢四钢轧总厂一键炼钢达到国内先进水平

时间:2020-04-11 09:38来源:中国企业报看安徽 作者:潘兴胜 石胜春
炼钢工轻轻点击“吹炼”按键,加料、测温、取样、补吹……仅仅用时17.5分钟,一炉优质的钢水便自动冶炼完毕,这是日前马钢四钢轧总厂300吨转炉生产时的一幕。截至目前,该总厂炼钢系统三座300吨转炉“一键炼钢”比例已达90%。
持续攻坚克难 推进智能制造
马钢四钢轧总厂一键炼钢达到国内先进水平
作者:潘兴胜 石胜春
 
        炼钢工轻轻点击“吹炼”按键,加料、测温、取样、补吹……仅仅用时17.5分钟,一炉优质的钢水便自动冶炼完毕,这是日前马钢四钢轧总厂300吨转炉生产时的一幕。截至目前,该总厂炼钢系统三座300吨转炉“一键炼钢”比例已达90%,碳、温度双命中率达75%以上,其自动化、智能化程度达到了国内钢铁行业同类型转炉的领先水平,实现了智能炼钢技术的新突破。
        “‘一键炼钢’即全自动化炼钢,就是把所有的炼钢冶炼动作编成程序输入计算机,各个环节完全靠计算机自动控制,操作工只要一键启动即可实现自动化生产。”该总厂转炉炼钢技术组组长李海波介绍,“该技术可有效提高终点碳和温度的命中率,缩短冶炼周期,提高产量、质量,降低原材料消耗和成本,大大减轻工人劳动强度,对马钢推进智能制造提供了有力的支撑。”
        为了与世界先进技术接轨,提升企业核心竞争力。四钢轧总厂早在2009年便成立了自动化炼钢技术攻关团队,在相关炼钢专家的大力支持下,通过不断学习、培训、摸索和实践,为实现“一键炼钢”进行了大量基础研究工作。进入2019年,该总厂加大推进力度,由总厂领导牵头,组织生产技术室、炼钢分厂、炼钢点检分厂与公司相关兄弟单位人员紧密配合、协力攻坚,以期完成重要突破。
        攻关组全面盘点上年生产工艺统计数据,采取头脑风暴仔细分析,共计梳理出大小几十项制约“一键炼钢”的因素,通过建立“2018年全自动冶炼影响因素柱状图”发现,“部分炉次需要过程倒渣”“一级二级自动系统功能不完善”“工艺原因导致过程吹炼不稳需手动干涉”居于影响因素的前三位,此三类因素占比高达75.97%。他们将攻关重点瞄准到这三类要素上,经过分析和运算,攻关组针对2018年转炉“一键炼钢”比例平均为73.8%的现状,毅然向国内先进标杆85.7%的设定目标发起了冲击。
        为此,攻关组每月规定试验炉数,每周分析进展情况,协调解决相关问题。他们细化分工,落实责任人,对每一炉进行跟踪分析,在实践中梳理出影响全自动化炼钢的要因和非要因,进而优化应对策略,逐月提高“一键炼钢”比例。很快,重点要因“减少铸余冶炼炉数”得到解决,根据马钢总体部署,马钢四钢轧与马钢资源公司双方商定《四钢轧铸余大块、中包块加工委托及保产调度协议》,通过落实具体措施后,全自动率提高4%。随后,“重新关阀设定程序”、“设定辅吹流量智能调节程序”、“设定自动补吹程序”……一个个问题迎刃而解,一个个指标稳步攀升。攻关组一鼓作气全力推进,大胆创新;岗位人员集思广益,献计献策,“一键炼钢”比例先后越过75%、80%、85%……经过大量持久、细致的工作,他们先后成功解决了生产组织、工艺设备和自动化控制、模块制作等方面课题,“一键炼钢”比例顺利迈过一道道艰难的关卡,并一举跨越85.7%的最初设定目标。然而,执着的炼钢人并没有停下攻坚的脚步,而是继续向前冲击,经过大家齐心攻关,现在,该总厂三座300吨转炉“一键炼钢”比例已提升至 90%,钢水终点碳、终点温度、终点氧等关键指标较以往也有大幅度提高。
        “通过十年来的不断探索积累,目前我们在‘一键炼钢’方面已经领先于国内同类型转炉,今年初创下日产91炉钢水这一历史最好成绩就是最佳的例证。”该总厂相关负责人表示,下一步,四钢轧总厂将借助智慧工厂建设,开展自动出钢技术攻关,力争实现转炉全流程自动化炼钢。