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孙卓利:磨砺精湛技艺练就“技能专家”的淮北矿业工匠

时间:2024-01-16 17:29来源:中国企业报看安徽 作者:张洋洋
作者:张洋洋 孙卓利,2011年4月入职华塑股份,氯碱分公司PVC车间聚合釜专工。擅长氯碱聚合釜维护、保养,能够准确判断聚合异常事故原因并及时处理,率先掌握国内法国阿克玛143m3大釜生产工艺技术,打破国内80-100m3釜型的产能瓶颈,在全国处于领先水平。 技术精湛,为顺利开车立头功 2011年,国内的聚氯乙烯生产工艺是中、小釜型生产,最大釜型规格在80-100m3左右。华塑股份
作者:张洋洋
  孙卓利,2011年4月入职华塑股份,氯碱分公司PVC车间聚合釜专工。擅长氯碱聚合釜维护、保养,能够准确判断聚合异常事故原因并及时处理,率先掌握国内法国阿克玛143m3大釜生产工艺技术,打破国内80-100m3釜型的产能瓶颈,在全国处于领先水平。
 
  技术精湛,为顺利开车“立头功”
 
  2011年,国内的聚氯乙烯生产工艺是中、小釜型生产,最大釜型规格在80-100m3左右。华塑股份管理人员毅然选择法国阿克玛143m3大釜生产工艺,一跃成为国内第一家运用大釜技术的化工企业。
 
  同年4月,孙卓利以特殊人才招聘进入华塑股份,被送至法国阿克玛学习。在法国学习期间,孙卓利抓住宝贵机会,克服交流障碍困难,短短一个月,他就掌握了温度控制和分子量分布等关键技术。他“取经”回国后,全身心投入到试车开车工作中,全力攻克技术壁垒,实现了一次性顺利成功开车,为公司发展作出突出贡献,也为PVC二期顺利投产打下坚实基础。一期143m3大釜生产最大的问题就是传热难解决,涂釜效果不佳。以孙卓利为代表的PVC攻关团队勇敢揭榜,反复实验,最终啃下这块硬骨头。
 
  延长了聚合釜运行周期,2018年日均提釜数0.8釜,提高效益约1000万元/年。《PVC聚合釜延长运行周期》成果荣获2018年淮北矿业集团“五小”成果一等奖、安徽省重大合理化建议奖。由于设计问题,聚合釜在运行100釜左右时,卡箍上就会形成大块自聚物,严重影响聚合釜运行,他摸索内冷挡板卡环改造、冷冻水调整和聚合釜高压清釜方法,将清釜周期由100多批次清釜延长到500批次以上,为公司增产PVC7200吨/年。
 
  攻坚克难,为技术创新“破瓶颈”
 
  孙卓利主导参与的气力输送提升改造,产量从18吨/小时增加到20吨/小时。PVC生产助剂国产化的应用研究,节约500万元/年。
 
  包装线称重系统改造,增加两条吨包装线,吨包装项目于2015年6月正式投用,每年节约480万元。聚合生产复合分散剂的应用,降低成本消耗,提高了PVC产品质量,产品优等率达99.5%。一期引发剂加料系统改造,提高了PVC产量,增产10800吨/年。
 
  他重点参与的技改项目在淮北矿业集团屡获殊荣,《PVC生产助剂国产化的应用研究》获科学技术奖三等奖;《PVC聚合生产复合分散剂二的应用》获第十届职工“五小”五等奖;《一期引发剂加料系统改造》获“科学技术奖优秀奖”。
 
  根扎一线,为设备故障“解疑难”
 
  聚合釜是PVC车间的核心装置,是最重要、也是最危险的装置。2022年7月2日23:16,PVC车间三线巡检人员发现L05动端有异味、异响,随后产生了火花。巡检人员不知所措,情况万分紧急。
 
  正在宿舍休息的孙卓利接到电话,简单询问后,他以最快速度赶到现场,经过排查,最终确定是气封、轴承故障。孙卓利立即对设备进行拆除检修,直到次日早上8点55分恢复正常。去年检修,他“全副武装”钻进充满大块自聚物的聚合釜内,拿着高压清洗枪对釜内自聚物进行清洗,一块块顽固的自聚物从釜壁上脱落下来,时间长达三个多小时。
 
  不遗余力,为企业发展“育新人”
 
  在培养职工操作技能方面,他传授技术毫不保留。在PVC车间,和他签过师徒协议的就有20多人。目前,有5名徒弟走上管理岗位,担任车间主任、党建专员、班组长等职务,其余徒弟均为技术骨干。为了能让车间职工学到“真本领”,孙卓利每月坚持自制安全生产和岗位操作PPT课件,用简单易懂的语言授课。
 
  “好记性永远不如烂笔头,大家一定要注意总结积累,忘了可以回头翻看。”培训过程中,通过要求职工记录学习笔记、“人人上台”授课、开展安全知识竞赛、观看警示教育视频等方式,职工理论结合实践能力逐步提高。13年来,孙卓利全身心扑在工作上,练就了精湛技艺,为他热爱的化工事业贡献着青春力量。