涡北选煤厂供电实现远程停送和智能监控
时间:2019-07-09 19:04来源:未知 作者:王立人
近日,淮北矿业集团涡北选煤厂远程停送电项目进入调试阶段,投入使用后,该厂的停送电流程将由原先的30多分钟压缩至最快1分钟左右。
近日,淮北矿业集团涡北选煤厂远程停送电项目进入调试阶段,投入使用后,该厂的停送电流程将由原先的30多分钟压缩至最快1分钟左右,同时,配电室也将实现轨道视频机器人实时监控。
长期以来,由于该厂主厂房楼层较多,各生产区域之间距离较远,人员较为分散,加之停送电需要电工、调度员、岗位司机三方面相互配合,时常出现“申请难”、“找人难”、“审批难”等情况。电工在停送电过程中常常要穿梭于配电室、调度室、设备现场等多个地点,且停送电必须手动操作、现场确认,导致程序繁琐、费时费力、效率低下。
该厂以问题为导向,指定电信车间为牵头单位,组建科研团队,走访相关厂家,制定解决方案,明确施工计划,组织相关培训,确保项目稳步实施。
该项目的改造范围为主厂房系统配电室660V配电柜,将原有的手动操作机构更换为电动操作机构,更换抽屉面板,增设一套CPU及远程停送电集控柜。在配电室内装设65英寸显示屏,实时显示配电室系统图及开关、综保运行状态。配电室智能巡检机器人自行移动到目标抽屉柜进行停送电确认,将画面传送至停送电操作台。项目还利用智能视频分析技术、测温模块等,对仪表数据、设备温度计、烟雾浓度进行实时监测,实现设备异常状态智能报警。
改造完成后,设备检修人员可通过手机APP在线申请停送电,调度室后台确认,操作员一键停送,机器人自动监控,系统电子挂牌并生成记录,杜绝了不走流程、擅自摘牌的情况,保障了用电安全,提高了工作效率。
长期以来,由于该厂主厂房楼层较多,各生产区域之间距离较远,人员较为分散,加之停送电需要电工、调度员、岗位司机三方面相互配合,时常出现“申请难”、“找人难”、“审批难”等情况。电工在停送电过程中常常要穿梭于配电室、调度室、设备现场等多个地点,且停送电必须手动操作、现场确认,导致程序繁琐、费时费力、效率低下。
该厂以问题为导向,指定电信车间为牵头单位,组建科研团队,走访相关厂家,制定解决方案,明确施工计划,组织相关培训,确保项目稳步实施。
该项目的改造范围为主厂房系统配电室660V配电柜,将原有的手动操作机构更换为电动操作机构,更换抽屉面板,增设一套CPU及远程停送电集控柜。在配电室内装设65英寸显示屏,实时显示配电室系统图及开关、综保运行状态。配电室智能巡检机器人自行移动到目标抽屉柜进行停送电确认,将画面传送至停送电操作台。项目还利用智能视频分析技术、测温模块等,对仪表数据、设备温度计、烟雾浓度进行实时监测,实现设备异常状态智能报警。
改造完成后,设备检修人员可通过手机APP在线申请停送电,调度室后台确认,操作员一键停送,机器人自动监控,系统电子挂牌并生成记录,杜绝了不走流程、擅自摘牌的情况,保障了用电安全,提高了工作效率。
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