马钢四钢轧总厂3号转炉作业区荣膺“全国工人先锋号”_看安徽
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马钢四钢轧总厂3号转炉作业区荣膺“全国工人先锋号”

时间:2013-05-16 00:00来源: 作者:老网站
马钢四钢轧总厂3号转炉作业区荣膺“全国工人先锋号”
 
   【王天松 王熠马鞍山报道】日前,从北京召开的全国“五一”国际劳动节表彰大会上传出喜讯,马钢四钢轧总厂3号转炉作业区,被中华全国总工会授予“全国工人先锋号”荣誉称号。这是马钢公司获得的唯一“全国工人先锋号”。
    马钢四钢轧总厂拥有三座目前全国最大的300吨转炉。3号转炉于2007年3月建成正式投产,单炉年产能力超过 280 万吨。目前该转炉作业区共有职工64人,平均年龄38岁,53%职工具有大中专(含中技)以上学历,党员占到30%,工人技师占近20%。
    近几年来,3号转炉作业区全体职工紧贴马钢公司和该总厂工作主题,结合作业区生产实际,以争创一流转炉为目标,以劳动竞赛为载体,以安全生产为基石,通过优化炼钢工艺,实施精细管理,大力开展技术创新、技术攻关,有力促进了生产经营工作顺利开展,圆满完成各项生产经营指标;并多次获得该总厂“标准化优胜作业区、先进作业区”以及公司“节能减排冠军炉”等荣誉;在“全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”中被授予“优胜炉”称号。
    实践中,该作业区从提高品种钢冶炼能力,降低生产能耗,提升技术经济指标着手,以优化生产组织为前导,以抓钢水“四定”(温度、成分、冶炼时间节点和转炉出钢量)为重点,努力克服原料劣化不利因素,加强对钢水磷硫成分合格率控制,协调好品种钢与非品种钢生产组织,合理安排炉座组产,保证了钢种成分达标。采取“冶炼与护炉并重”的措施,严格规范操作程序,做好炉料配比,严防高温对炉体的侵害,不断提高炉衬使用次数,延长转炉使用寿命,确保了钢水质量稳定。通过着重优化汽车外板、超低碳IF钢和高强IF钢等高端品种钢工艺,以减少喷溅、降低钢铁料消耗、提高品种质量为主题开展转炉冶炼劳动竞赛活动,以能源回收与消耗技术攻关为切入点,多吃厂内回收渣钢、自循环废钢,降低了吨钢生产成本,提升了钢水冶炼成分控制能力,保证转炉系统稳定顺行。转炉成分命中率由 68.7%提高到目前的 96.8 %,点吹率也由以前的21.6%降低 到目前的 5.2% 。2008年度3号炉炉龄突破 10000 炉,达 11552 炉;实现转炉负能炼钢,2012年10月还创出工序综合能耗 -10.10cekg/t的新纪录(2012年全年指标为-6.93cekg/t)。2008年,以生产 35 炉钢水创下总厂投产以来的炼钢单炉日产新高,至今,该3号炉已生产钢1170余万吨。
    为缩短冶炼周期,提高钢水洁净度,完成节能减排目标。该作业区职工立足各自岗位,坚持做到每班核算、每周小节、每月分析,不放过一个细节,通过开展全员参与节能、回收攻关等活动,逐步提高操作人员技能和能源回收意识。技师们立足现场,制定有效措施,指导四班操作,并与技术人员通力合作,加大技术攻关力度,通过实施转炉底吹氩阀站的改造,降罩操作、优化吹炼模式、一次除尘风机变频改造、水泵变频改造等节能技术创新项目 20余项,使转炉底吹压力和流量实现分阶段控制,减少了能源和氩气等消耗,强化了底吹搅拌效果,有力促进了洁净钢生产技术水平提升,并使转炉喷溅率、冶炼周期得到有效控制。同时,该作业区还利用3号转炉在设计上普遍采用节能技术的特点,运用当今世界上先进的OG法处理,在保证转炉煤气安全回收的前提下,不断提高转炉煤气的品质和回收量,使转炉烟道产生的饱和蒸汽在绝大多数情况下保证供给该总厂RH的使用。通过不断攻克能源回收和利用过程中产生的瓶颈问题,保证了煤气回收连续三年实现递增,今年更是达到了110.立方米/吨钢,CO含量达64%,蒸汽回收80Kg/吨钢以上的水平,促进了3号炉节能降耗工作的步步推进,保证各项指标水平不断提升。
    此外,该作业区还以完善各项安全生产管理制度为基础,进一步明确作业长、主操及各岗位人员的安全生产职责,做到层层传递压力、层层抓落实。为抓好现场管理重点,安全人员每天动态检查安全确认制度的执行情况,重点排查安全隐患,盯住现场薄弱环节,发现问题现场落实整改。通过定期在职工中开展事故案例教育,召开座谈会、讨论会,组织职工查找事故原因、总结经验教训,提高了职工对事故危害性的认识,促使职工的安全行为标准化、规范化,确保安全管理效果的持续稳定,该作业区连续6年安全生产“六为零”。