马钢四钢轧总厂强化设备日常维护
时间:2013-05-18 00:00来源: 作者:老网站
【王天松 马镪马鞍山报道】如何降低设备故障率,减少非计划检修时间,保障生产稳定顺行呢?日前,马钢集团四钢轧总厂抓住热轧机组计划检修时机,对横切跨行车大车轨道进行调整和紧固,为生产赢取更多的宝贵时间的事例告诉我们,唯有平时的多“保健”才能避免 “急救”的少发生。
今年以来,在设备管理中,马钢四钢轧总厂坚持以强化设备维护保养为主线、以降低设备故障率、提高设备运转率为重点、以全面提升管理水平为目标,遵循以“养”带“修”的管理思路,全方位开展设备升级达标等活动,提高了设备的有效运转率,保证随时服务机组生产需求。
马钢四钢轧总厂横切机组是根据用户的要求将钢卷矫直完毕后,用飞剪剪切成规定长度的定尺薄板,作为配合横切机组生产检修用行车,其工作性能的好坏,将直接影响到横切机组的生产顺畅。日前,该总厂热轧物流车间点检员在日常点检作业时,发现横切2#车在下线收料作业过程中,大车快速经过314线时,由于大车轨道不平、双轨距离有偏差,在颠簸中容易造成大车失电,既影响到机组横切板的正常下线也给横切板外发作业带来不便。为了解决这一难题,该总厂热轧物流车间安排点检员对横切跨轨道进行测量,及时掌握了第一手数据,并为接下来的调整、紧固轨道做好充分的准备。在进行轨道调整作业的当天,检修人员先用撬棍将轨道“先两端后中间”调整到要求数值后固定,再用盘尺按照轨距数值调整另一侧轨道,轨道找正后把紧所有连接螺栓,利用水平仪、卷尺、调整螺母将轨道水平、高程、间距调整到合适值后用鱼尾夹板联接轨道,并用压板将其固定……经过一天的紧张工作,调整后的轨道接头处经测量横向位移及高低偏差均不大于1mm,接头处的间隙小于2 mm;轨道全长高度差小于10 mm,双轨在同一断面上,跨距偏差在5 mm,相对高差小于10 mm,完全符合轨道调整的标准。
正是由于该总厂对设备保养的重视和点检人员采取措施的及时,调整过的横切跨大车轨道大车车轮啃轨现象大为降低,大车车轮的备件损耗也得以减少,同时,也避免了行车设备重大事故的发生,为提高行车设备的开动率创造了积极的条件,为生产的稳定顺利提供了可靠的吊运保障。
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