钱营孜矿实施精煤战略危机“淘金”_看安徽
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钱营孜矿实施精煤战略危机“淘金”

时间:2014-06-04 00:00来源: 作者:老网站
1-5月份,该矿精煤产量33.5万吨,完成计划的203%
 
    【吴琼宿州报道】当前,随着煤炭市场“十年黄金期”的结束,“卖方市场”变为“买方市场”,未来将是不可预期的“寒冰期”,如何化危为机,逆境奋起,成为了企业实现“稳增长”的关键。面对煤炭市场持续疲软,煤价不断下滑的实际,如何尽快突破 “瓶颈”, 稳住既定市场,成为迫在眉睫的问题。
    钱营孜矿把提升精煤产量,打造精煤品牌作为企业战略转型的重要途径,针对当前精煤市场需求快速下滑,精煤价格下行压力加大等困难,紧紧围绕“精煤战略”效益核心,大打原煤生产、洗选、精加工攻坚战,努力实现产品结构优化升级。1-5月份,该矿精煤产量33.5万吨,完成计划的203%,精煤增产拉动企业增收 8000 余万元。
    为提高精煤回收率,该矿坚持抓源头、保煤质,在严格执行优劣煤分提、分运、分仓运输等措施的基础上,加强了毛煤杂物管理。在煤流系统与人员比较集中的地点,设置了专用分选箱,派专人定时清理杂物,最大限度地提高升矿井毛煤质量。严格落实井下煤质质量监督检查员现场跟班工作职责,检查员每周深入到井下工作现场进行质量检测验收,及时分类提供现场、原煤的煤质信息,发现问题立即惩处。5月份入洗原煤30.96万吨,洗选精煤7.43万吨,刷新建厂以来单月入洗原煤、洗选精煤最高记录。升井毛煤平均灰分为38.61%,1~5月份累计平均原煤灰分37.15%。
    该矿着力提升各项化验数据的精确度,对采制化人员进行国标强化学习,严格按新国标进行采样、制样、化验。在符合采样要求的基础上,增加采样点,按照煤流中采样、火车顶部采样、汽车采样、煤堆采样、井下生产检查煤样等五个不同的方式,不定时间、不定采样地点进行随机采样,提升煤样的代表性,更加准确地掌握煤质情况。立足生产现场严控源头、严盯关键生产环节,严格执行“三拣四不上”制度,采取“不定时间,不定地点,不定路线”方法要求,对防尘喷雾设施,各转载点喷雾洒水情况进行检查,防止煤水分超标。加强顶板管理,杜绝顶板冒落,矸石混入煤流。生产过程中其他杂物一律回收上井,严禁煤矸混杂和煤矸混装现象,杜绝混装煤进入煤场。
    受地质条件影响,今年以来该矿原煤灰分偏高。工作面均断续出现大断层。该矿根据现场情况优化组合,合理配采,采煤推进过程中控制好顶板和底板,特别是过断层时最大限度地降低采高,以减少矸石混入煤中。加大入洗量,保证原煤的排矸降灰。合理调整洗选重点,充分利用主洗每天小修、每周五中修、每月一大修的时间,保证系统运行顺畅。加大安全隐患排查、设备动态运转情况的检查力度,检查覆盖面达100%。推行全员走动管理。隐患排查制度日益成熟,专项检查制度逐渐完善,1-5月份组织各类检查86次,查处各类问题1603条,均得到及时闭合。
    以“降耗提效、提块增效、技改创效”总要求,该矿启动技改革新工程,比如通过在308筛前加钢板改变落煤点,更换机尾轮,将原来链齿式机尾轮改造成为目前的滚筒式机尾轮,解决了326刮板机掉道影响洗选生产这一问题。针对滑道筛卡矸石比较频繁,制约矿井生产的实际,通过改造,将102滑道筛中间的三道轴的拨齿由一道改为两道,卡矸停车明显减少,选矸量明显加大,提高了矿井生产能力,减轻了职工劳动强度,同时减少了安全隐患的发生。类似这种工艺改造今年以来共开展57次。
    各种商品煤的煤质稳定性是确保销售市场的关键指标。为保证精煤灰分的稳定,运用自动采样机采样,保证了采样的准确性,选煤调度员根据小时灰分,及时调整技术参数。根据时段每个原班做7个煤泥灰分,并在浮选车间安装了301灰分现场监控系统,保证煤泥灰分的稳定。浮选司机根据当班煤泥的灰分、入洗原煤的灰分以及入浮煤泥水浓度的高低、浮选尾矿的浓度、颜色等情况及时调整浮选入料流量、充气量的大小、以及浮选药剂量添加的多少等,确保煤泥灰分在要求的范围内。并用提高中煤灰分的办法,来降低混煤的发热量,从而保证效益最大化。
    为保证商品煤质量合格,产品事业部根据煤质情况,合理使用博后筛。当井下整体煤质较好时,实行全入洗,当局部煤质较差时再使用博后筛,以此来提高精煤产率,利用中煤来配煤质相对较差的博后筛筛下煤;当井下整体煤质较差时,孬煤实行全入洗,局部相对好一点的煤用博后筛,利用中煤来配煤质相对好一点的博后筛筛下煤。这样一来一举两得,以精煤为主兼顾了商品煤的发热量。灵活运用RC煤泥分选机。在原煤煤质较差时用RC实施排矸降灰,在原煤煤质较好时进行脱水,末矸进701皮带作为产品,保证了商品煤的质量,增加了商品煤的数量,通过这个办法在保证商品煤质量的同时,平均季度收末矸2.7万吨。
    根据市场要求,及时调整精煤产品灰分区间。去年精煤灰分要求在9.5~10.5之间,由于这一区间的精煤灰分极不稳定,导致产率较低,针对这一状况,产品事业部缩短了精煤采样、化验时间间隔,精细了精煤灰分区间,使精煤灰分控制在10.2~10.3之间,精煤产率由原来的20%提高到23%,效益可观。另外产品事业部又采取了劳动竞赛、分班计产、多洗多得,把洗精煤的积极性调动起来,对当班调度员进行考核,有效的保证了精煤的质量,提高了精煤的产率。
    在当前煤炭市场下行压力较大的情况下,关注市场需求,尤为重要。该矿产品事业部及时与销售公司进行联系、沟通、交流,及时调整产品结构,洗选出适销对路的产品,满足客户需求,对普通的电煤确保4800大卡以上的发热量,对大型水泥厂,确保5000大卡以上的发热量,而对炼钢厂,精煤灰分控制在10.3左右,今年以来矿所发产品合格率达到100%。