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昌恒公司:长距离定向钻水力压裂切顶卸压助力安全高效回采

时间:2025-11-18 22:32来源:中国企业报看安徽 作者:董志红 彭学英
作者:董志红 彭学英 压力稳定在16MPa,已出现压降,流量200升/分钟,本段压裂时间已达41分钟,可以停泵!。在昌恒公司集中运输巷4#钻场,BZWZ200/50型压裂泵发出低沉的嗡鸣,技术人员紧盯压力表,高声下达指令。钻场内,ZDY15000LD型履带式全液压坑道钻机的钻杆深入岩层171米,正对9#煤顶板关键层实施最后一段压裂作业。随着滋的一声泄压声,标志着昌恒煤焦9103工作面水力压裂
作者:董志红 彭学英
  “压力稳定在16MPa,已出现压降,流量200升/分钟,本段压裂时间已达41分钟,可以停泵!”。在昌恒公司集中运输巷4#钻场,BZWZ200/50型压裂泵发出低沉的嗡鸣,技术人员紧盯压力表,高声下达指令。钻场内,ZDY15000LD型履带式全液压坑道钻机的钻杆深入岩层171米,正对9#煤顶板关键层实施最后一段压裂作业。随着“滋——”的一声泄压声,标志着昌恒煤焦9103工作面水力压裂切顶卸压护巷(Ⅱ期)工程全部完工。
  直面采动难题:创新技术破解“安全-成本”困局
 
  作为深部多煤层开采的典型矿井,昌恒公司9#煤层平均厚度9.53米,9103综放工作面埋深326米,与上部4#煤回风大巷水平距离仅30米(改造后),处于岩层移动角54°的影响范围内。受采动影响,巷道最大顶板离层预计将达150mm、两帮移近370mm,年维护成本超800万元。
 
  “必须打破‘支护-变形-返修’的恶性循环!”公司总工程师在项目启动会上强调。2024年10月,昌恒煤焦联合华北科技学院启动切顶卸压工程,通过定向水力压裂切断关键岩层,主动调控采动应力,实现“安全可控、技术先进、经济高效”的一体化目标。
  技术创新:精准“切割”关键层,构建立体防护网
 
  Ⅱ期工程创新性设计“三钻场五关键层”压裂方案,在9#煤层集中运输巷布置3#、4#钻场,在4#煤回风大巷布置5#钻场,累计施工定向钻孔11个,钻探总进尺4249米,压裂211次,覆盖护巷长度423米。
 
  精准定位关键层。针对9#煤与4#煤之间72米岩层,锁定粉砂岩(关键层一)、细砂岩(关键层二)、细砂岩-粗砂岩组合层(关键层三)等5个主承载层,采用“倒退式分段压裂法”,每段间距15米,单段压裂时间≥30分钟,确保岩层产生纵向裂隙。压裂期间实行全流程视频监控,专业技术人员全流程跟班;技术人员每3米取岩粉判层,实时监控压力数据,地质人员跟踪分析压裂效果,通过实际效果验证,巷道顶板压力有效降低,巷道围岩变形量显著减少。
  安全筑基:从“被动抗灾”到“主动防控”
 
  过去断层影响区域巷道底鼓变形较为严重,Ⅱ期工程通过“压裂+补强”协同技术,巷道变形量骤降。4#煤回风大巷收敛率得到有效控制,非压裂段顶板离层122mm,压裂段顶板最大离层28mm;两帮移近量从370mm控制到55mm,灾害风险消除,保障了9103工作面日均推进3米的安全节奏。
 
  经济提效:最大程度提高资源回收率
 
  “安全有了保障,经济效益也跟着上来了!”经营矿长算了一笔账:
 
  资源回收率提升。通过压裂切顶,9103工作面可在原设计收作线基础上继续回采400米,多回收资源30万吨,按当前市场价测算,新增产值超2亿元。长期效益显著。4#煤回风大巷服务周期延长,避免二次返修费用约1500万元,实现“一次投入、长期受益”。
  一体化成果:打造行业示范标杆
 
  此次工程是昌恒公司践行“安全技术经济一体化”理念的生动实践。公司总经理表示:“通过产学研合作,我们不仅攻克了近距离煤层群开采难题,更形成了可复制的‘定向压裂+超前补强+矿压监测’技术体系,为集团公司矿井安全高效开采提供了样板。”
 
  目前,9103工作面已安全回采至压裂起始点63.4米处,按计划可回采至2026年2月。随着长距离定向钻水力压裂技术的深入应用,昌恒公司正朝着“安全零事故、技术零短板、经济零浪费”的目标稳步迈进。